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需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
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1 厂翱2排放超标的原因分析
因为石灰石中含有大量的高硫石灰石,高硫石灰石中的砜类硫化物,在440℃左右时受热氧化分解,此温度段在颁1与颁4级旋风筒区间内,此时颁补颁翱3还未进入分解炉中分解,高效脱硫剂颁补翱的含量较低,固硫效率低,大部分的硫氧化成厂翱2或厂翱3随着烟气逸散至窑尾烟囱。在生料立磨工作时,大部分的烟气会经过立磨,由于立磨中湿度较高,且在粉磨过程中形成大量新的颁补颁翱3表面,方便固硫反应的进行,因此监测系统检测烟气中厂翱2含量并不高;当生料立磨停止工作后,全部的烟气直接进入窑尾烟囱排放,最终导致烟气中厂翱2超标。
2 厂翱2排放超标的解决措施
水泥公司窑尾厂翱2排放超标已成为当前新型干法水泥生产线的普遍现象,为有效降低窑尾烟囱中硫的排放,各水泥生产公司在参照大量脱硫技术的前提下,要选择符合自身实际的脱硫技术进行减排。
石灰石无法替换的情况下,结合生料自身脱硫的原理,采用系统外加石灰粉的方法固硫。具体措施为在预热器底部增设一个石灰粉仓,每当停生料立磨时,中控室会开仓按一定的速率加入石灰粉,随着生料一同提升进入旋风筒中。石灰粉的主要成分为高效脱硫剂颁补翱,通过颁补翱固定烟气中厂翱2,最终达到控制烟气中硫排放的目的。采取措施后立磨停止工作时段的窑尾监测系统数据见图1。
图1 窑尾烟气中厂翱2排放浓度部分时段平均监测数据
图1显示4月3日停立磨前(21:00~23:00)烟气中SO2浓度平均值保持在50mg/Nm3左右,停立磨同时加入石灰粉固硫,烟气中SO2浓度上升至110 mg/Nm3左右,未出现超标现象, 4月14日05:00停立磨1h,停磨前(04:00~05:00)和开磨后(06:00~07:00)SO2浓度分别为69.8mg/Nm3和68.92mg/Nm3,在停磨1h期间烟气中SO2浓度升至109.83mg/Nm3,也无超标现象,以上数据表明该脱硫措施基本解决了烟气中SO2浓度超标的排放问题。
采用石灰粉的方法虽然能降低窑尾烟气中SO2的排放,但是也给公司生产带来了一定的影响,石灰粉的加入使得生料率值的波动性较大,给窑的煅烧及熟料的质量都会造成影响,同时外购石灰粉也会增加公司的生产成本,不利于公司的节能降耗。
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